凝結(jié)水至除氧器管道振動
1、事故經(jīng)過:
某機組熱態(tài)啟動,發(fā)現(xiàn)除氧器部位有劇烈振動,后確認振動部位是主凝結(jié)水至除氧器逆止門后管道,停運電泵、汽泵、凝泵后振動逐漸消失,后檢查發(fā)現(xiàn)主凝結(jié)水至除氧器本體法蘭結(jié)合面因振動泄漏。后啟動除氧器上水泵準備對除氧器和振動部位的管道進行冷卻發(fā)現(xiàn)振動仍然很劇烈,停止冷卻。
2、事故原因:
(1)機組停運后,除氧器上水調(diào)門自動關(guān)小,低加停運,凝結(jié)水溫下降(由運行時的137℃下降至35℃),對凝結(jié)水管道進行了冷卻。
(2)停機后高輔至除氧器加熱門沒有關(guān)閉,除氧器內(nèi)部的壓力逐漸上升至0.51MPa后除氧器內(nèi)部的蒸汽漏入F型管道中,蒸汽在管道內(nèi)急劇凝結(jié),在管道內(nèi)形成局部真空,真空越高,漏入的蒸汽越多,振動越劇烈。
3、防范措施:
(1)機組停運后,立即檢查關(guān)閉進入除氧器的所有加熱門,防止大量的蒸汽進入除氧器內(nèi)部。
(2)修改高輔至除氧器加熱電動門邏輯:除氧器壓力>0.15MPa或負荷>10%強制關(guān)閉輔助蒸汽至除氧器加熱電動門。
(3)除氧器停止后,關(guān)閉#3高加正常疏水門、關(guān)閉連排至除氧器門、開啟除氧器排空門,有效降低除氧器內(nèi)部的壓力。
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